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屠小昌

作品数:23 被引量:69H指数:6
供职机构:陕西应用物理化学研究所更多>>
相关领域:兵器科学与技术航空宇航科学技术更多>>

文献类型

  • 22篇期刊文章
  • 1篇会议论文

领域

  • 16篇兵器科学与技...
  • 9篇航空宇航科学...

主题

  • 9篇火箭
  • 8篇点火
  • 7篇火箭发动机
  • 6篇弹道
  • 6篇内弹道
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  • 5篇固体火箭发动...
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  • 3篇作动筒
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  • 2篇点火药量
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  • 1篇弹道性能
  • 1篇弹体
  • 1篇导弹武器

机构

  • 10篇陕西应用物理...
  • 7篇中国航天科工...
  • 4篇西北工业大学
  • 3篇中国航天机电...
  • 2篇西安长峰机电...
  • 1篇中国航天工业...

作者

  • 23篇屠小昌
  • 7篇陈静
  • 4篇杨文
  • 3篇胡大宁
  • 3篇吴昊
  • 2篇王占利
  • 2篇唐金兰
  • 2篇王建生
  • 2篇黄运銮
  • 2篇李静
  • 2篇任华
  • 2篇石权利
  • 2篇毛思迁
  • 2篇杨文
  • 2篇杨树彬
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  • 1篇张春英
  • 1篇李明
  • 1篇王小娟
  • 1篇张素君

传媒

  • 11篇火工品
  • 4篇固体火箭技术
  • 2篇航空兵器
  • 2篇弹箭与制导学...
  • 2篇推进技术
  • 1篇战术导弹技术
  • 1篇2000年全...

年份

  • 2篇2024
  • 1篇2020
  • 2篇2017
  • 3篇2016
  • 1篇2014
  • 1篇2012
  • 2篇2010
  • 2篇2009
  • 1篇2007
  • 2篇2004
  • 1篇2001
  • 2篇2000
  • 1篇1997
  • 2篇1996
23 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
可燃药筒在某型号发动机点火器中的应用被引量:2
1996年
介绍可燃药简在某型号固体火箭发动机点火器中的应用情况,列举了有关试验数据和结果,同时对应用其制成的新型轻质点火器的优点进行了总结。
屠小昌张素君王健生
关键词:固体推进剂火箭发动机点火器可燃药筒
某小型弹体发射系统低压发射室降压方案研究被引量:7
2016年
针对某小型弹体发射系统低压发射室峰值压强过大的问题,以经典的内弹道理论为基础,根据系统设计参数及内弹道预估结果,分析了影响低压发射室峰值压强的主要因素,提出了降低峰值压强的3个主要方法:增大低压发射室初始自由容积、减小主装药初始燃面和增大喷管喉径。通过该方法低压发射室峰值压强从最初的0.96MPa降低到了0.58MPa,降低了约40%。最后通过试验验证了该方法的可行性及内弹道预估的可靠性,并根据预估结果设计出了满足技术指标要求的弹体发射系统。
杨文屠小昌陈静文冲吴昊李静
关键词:内弹道
一种双级弹射作动筒对抛分离输出特性研究
2024年
为满足武器系统低过载对抛分离功能要求,设计了一种对抛式双级弹射作动筒,基于零维内弹道理论建立了对抛式双级弹射作动筒内弹道模型,对其分离输出特性进行了仿真,并对内弹道模型的准确性进行了试验验证。结果表明,对抛式双级弹射作动筒内弹道模型准确可靠,压强仿真曲线与实测曲线基本吻合,分离输出参数仿真值与实测值基本一致,误差不超过5%。本研究能够为同类型对抛式双级弹射作动筒的设计提供理论指导。
杨文毛纪银杨勇屠小昌陈静胡凡
关键词:内弹道性能数学模型
弹翼展开燃气作动筒内弹道预估技术被引量:3
2016年
为了有效控制弹翼展开过程,针对燃气作动筒的内弹道工作现象和过程进行了研究。以经典内弹道模型为基础,基于matlab软件编制计算程序,完成弹翼展开过程燃气作动筒的数值仿真;通过与试验结果进行对比,验证了所建模型的合理性,从而为现有燃气作动筒的结构设计提供理论指导依据。
杨敏鹏杨树彬屠小昌梁宏石权利陈静
关键词:内弹道数值仿真
某型大流量点火装置点火性能优化研究
2017年
针对某型大流量点火装置出现的点火延迟、点火压强峰较高的问题,以点火机理分析为基础,根据产品结构设计及试验结果,分析了影响点火性能的主要因素,提出了改变点火燃气与粒子流动通道、改变密封片厚度的优化方法。通过该方法,兊服了点火延迟现象,点火压强峰从最初的18MPa降低到8.3MPa,最终达到了优化点火性能的目的。
陈静杨敏鹏李静屠小昌杨勇
关键词:点火装置大流量
硬质泡沫喷管堵盖试验及研究被引量:13
2004年
介绍了固体火箭发动机喷管硬质泡沫塑料堵盖的设计方法与试验过程。某型号发动机硬质泡沫喷管堵盖打开压强模拟点火试验结果表明,这种硬质泡沫喷管堵盖设计方案可行,并已在实际中得到应用。
屠小昌王占利王小娟
关键词:固体火箭发动机
大长细比小型固体发动机后点火试验研究被引量:3
2001年
阐述了小型固体火箭发动机点火性能参数与影响因素 ,介绍了大长细比长尾喷管小型固体火箭发动机后点火的设计思路和试验情况 。
屠小昌张春英万东张建伟
关键词:点火试验固体发动机长尾喷管固体火箭发动机
某燃气发生器用双基推进剂包覆设计及工艺研究
2020年
针对某型燃气发生器内弹道性能试验中,出现实测曲线偏离设计基准的问题,通过分析试验数据,并结合包覆材料性能及阻燃机理,确定原因为原包覆材料硝基油漆布在包覆粘接后使推进剂出现了硝化甘油迁移现象,从而影响了推进剂能量与燃速,使产品内弹道性能发生变化。改进设计采用一种聚氨酯材料及浇注包覆工艺对推进剂进行包覆,并进行产品内弹道性能测试,结果表明包覆材料及工艺更改后内弹道曲线更接近设计曲线,产品可靠性更高。
杨勇陈静杨敏鹏屠小昌王锐杨文吴昊常英珂
关键词:燃气发生器内弹道聚氨酯
某分离用固体小火箭工作故障分析及设计改进被引量:1
2017年
为解决某分离用固体小火箭在高温55℃环境试验中,出现壳体失强与较高点火压力峰的问题,分析了发生该工作故障的可能原因。通过对装药结构及挡药板结构进行改进设计,以期扩大燃气通道;通过对点火药盒结构进行改进设计,并调节点火药药量,以期降低点火压力峰值。验证试验表明,改进措施切实有效,点火压力峰值满足设计要求,提高了小火箭工作的可靠性与安全性。
杨勇屠小昌陈静杨敏鹏杨文吴昊
某型号发动机可燃点火器的设计被引量:1
2010年
以某型号发动机为背景,设计了一种可燃点火器,由可燃发火管、可燃壳体、点火药、堵头等组成。经过模拟点火试验和发动机地面静止试验,证实该点火器能够满足发动机的技术指标要求。
毛思迁屠小昌胡大宁
关键词:固体火箭发动机
共3页<123>
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